有机硅材料因具有稳定性、绝缘性、耐热性、耐腐蚀、耐辐射等性能被广泛应用于建筑、国防军工、交通运输、机械、电子、日化、医疗等行业。近年来,我国有机硅产业发展迅速,截至2022年,聚硅氧烷产能已占据全球60%。与此同时,有机硅生产带来的环保问题也日益凸显。有机硅生产废水成分复杂,具有不稳定、低pH、高盐分、难降解等特点,常规生化工艺无法满足其处理要求。笔者通过研究某有机硅企业生产废水的实际处理案例,探索有机硅废水的综合治理工艺,以期为其他类似工程提供借鉴。
1、工程概述
某有机硅生产企业年产40万t有机硅单体及20万t密封胶。配套污水站主要处理氯甲烷合成、单体合成、单体精馏、单体转化、二甲水解、硅氧烷裂解及精馏、盐酸解析、渣浆处理、焚烧等装置产生的高浓生产废水约1200m³/d,以及检修、循环冷却水排污及生活污水等低浓废水300~400m³/d。污水站实际运行总水量1500~1600m³/d。出水要求满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962—2015)中A级标准以及《石油化工工业污染物排放标准》(GB31571—2015)中的特别排放限值(间接排放)。主要指标:COD≤500mg/L,氨氮≤45mg/L,氯离子≤500mg/L,TDS≤1500mg/L,pH为6.5~9.5。
2、工艺设计
2.1 进水水质分析
本项目高浓生产废水包含有机硅单体、中间体和下游产品生产废水。其中,单体生产废水主要来源于氯甲烷合成、单体合成、单体精馏、单体转化工段,主反应是在催化剂(铜粉)作用下,由氯甲烷和硅粉反应生成甲基氯硅烷,产生的多股废水pH变化大,具有强酸性(pH<1)或强碱性(pH>13),高盐,高COD(含有机卤化物、混合单体、二甲醚等难降解有机物),且含大量硅粉、重金属。中间体生产废水主要来源于二甲水解、硅氧烷裂解及精馏、盐酸解析等工段,主反应是由精馏后的单体水解产生低聚硅氧烷,通过裂解进一步生成环硅氧烷,因此产生的废水COD高且B/C低(<0.2),含有低聚硅氧烷和混合硅氧烷环体(DMC),难以被生化降解。下游产品生产废水主要来源于深加工生产过程,如含氢硅油装置、混凝胶装置,这部分废水含有有机物、硅油等污染物。
综上,高浓生产废水大部分具有pH波动大、COD高、可生化性差、盐分高、含重金属、含硅油或硅粉等特点。其中,硅氧烷裂解及精馏废水加酸后会产生大量沉淀;白炭黑装置废水及焚烧尾气的吸收液含有大量次氯酸钠,具有强氧化性。以上两股特殊废水需要单独收集分质处理后再与其他高浓废水混合。
混合后的高浓废水统一进行除油、除悬浮物、除盐预处理后,再与其他低浓废水(主要为检修废水、生活污水和循环冷却水排污)混合,进入综合废水处理系统。
本项目设计及实际进水水质水量见表1。

2.2 工艺流程
本项目污水处理流程见图1。首先,两股特殊高浓废水经过分类收集、分质预处理后,与其他高浓废水统一进入混凝沉淀和气浮系统去除重金属、悬浮物和硅油,然后进入四效蒸发系统除盐;蒸发凝液和低浓废水混合,进入综合调节池均质均量;综合废水由泵打入UC水解酸化系统,提高废水可生化性;水解出水自流进入改进A/O+序批沉淀池,去除可降解的COD;沉淀池出水自流至混凝气浮池,再由泵提升至砂滤塔、臭氧催化氧化池和曝气生物滤池(BAF),进一步去除剩余难降解COD;BAF出水进入膜处理系统,通过两级膜浓缩保证产水盐分达标,膜浓水回流至四效蒸发系统。各系统产生的物化和生化污泥统一收集后,进入板框压滤机压滤,脱水后的污泥外运,上清液回流至高浓废水调节池继续处理。

2.3 主要处理单元及设计参数
2.3.1 预处理单元
预处理单元包括特殊高浓废水分质预处理系统、隔油气浮系统和四效蒸发系统。
硅氧烷裂解及精馏废水酸析反应池2座,尺寸4.0m×4.0m×3.5m,全地下钢砼结构,内防腐,单座有效容积50m3。每座反应池内配置快混搅拌机1台和在线pH计1台,用于加药搅拌和pH控制。采用批次反应,每批次反应时间30min,进水pH>13,加盐酸调至pH=7左右时,产生大量不溶物,测得悬浮物质量浓度约为40000mg/L。此泥水混合物由气动隔膜泵打入板框压滤机脱水至含水率<70%,泥饼投进焚烧系统;上清液呈中性,悬浮物质量浓度≤200mg/L,回流至高浓废水调节池继续处理。
白炭黑装置废水及焚烧尾气吸收液还原反应池2座,尺寸14.0m×3.0m×5.6m,半地下钢砼结构,内防腐,单座有效容积200m3。每座反应池内配置穿孔曝气管1套和在线ORP仪1套,用于加药搅拌和ORP控制。采用批次反应,每批次反应时间60min,进水ORP>800mV,投加硫代硫酸钠调至ORP≤100mV,结合余氯检测值调整还原剂投加量。还原后废水自流进入高浓废水调节池继续处理。
高浓废水隔油收集池2座,尺寸分别为14.0m×10.0m×5.6m和14.0m×7.0m×5.6m,半地下钢砼结构,内防腐,总有效容积1200m³,总HRT=24h,每座收集池池顶配置刮油机1套,池底配置穿孔曝气管1套,用于曝气搅拌。均质后的废水由2台离心泵泵入后续混凝沉淀池。
高浓混凝沉淀池2座,辐流式,尺寸分别为D×H=5.0m×5.6m和D×H=6.0m×5.6m,半地下钢砼结构,内防腐,表面流速0.8m/h。每座沉淀池配套2座加药反应池,其中快混反应池内配置桨叶式搅拌机和在线pH计各1套,用于PAC加药搅拌和酸碱调节;慢混反应池内配置导流筒式搅拌机1套,用于PAM加药搅拌。每座沉淀池配置刮泥机1套和污泥斗1座,用于污泥收集。
高浓气浮装置2套,溶气气浮成套装置,处理能力30m³/h,碳钢防腐。
蒸发装置采用四效顺流强制循环蒸发器,设计蒸发量50m³/h。正常情况下,4个蒸发器串联运行,使蒸汽热得到多次利用,从而大幅减少生蒸汽的用量,本系统0.5MPa生蒸汽用量约为18.5t/h。当蒸发器发生污堵需要清洗时,可将任何1个效体单独切换出系统进行清洗,而不影响另3个效体的运行,该设计保证了蒸发系统能连续运行。
2.3.2 生化处理单元
综合废水主要通过生化处理单元去除可降解COD,包含调节池系统、水解酸化系统和改进A/O+序批沉淀池系统。
综合调节池1座,收集蒸发凝液和低浓废水。尺寸21.2m×18.0m×6.6m,半地下钢砼结构,内防腐,有效容积2300m³,HRT=24h,配置穿孔曝气管1套,用于曝气搅拌。均质后的废水由2台离心泵泵入后续水解配水池。
水解酸化池2座,共用1座水解配水池。水解配水池尺寸7.0m×4.0m×6.6m,半地下钢砼结构,内防腐,有效容积168m³,HRT=1.8h。单座水解酸化池尺寸14.5m×10.5m×8.6m,半地下钢砼结构,内防腐,总有效容积2400m³,总HRT=25h。配套水解酸化进水泵。本项目水解酸化采用专利工艺包,即在升流式水解酸化反应器内布置点对点布水器保证均匀布水,同时在沉淀区耦合倾斜平板填料促进泥水分离。
改进A/O+序批沉淀池2座。A池尺寸12.6m×4.2m×6.8m,半地下钢砼结构,内防腐,总有效容积600m³,总HRT=6.6h;O池尺寸20.0m×20.0m×6.8m,半地下钢砼结构,内防腐,总有效容积4800m³,总HRT=50h,COD容积负荷0.7kg/(m3·d);序批沉淀池尺寸15.5m×8.4m×4.8m,全地上钢砼结构,内防腐,上升流速0.8m/h。配套污泥回流泵、曝气罗茨风机。本项目采用的改进A/O+序批沉淀池工艺是在传统A/O工艺及SBR技术基础上改进成功的污水处理工艺,其实质是在A/O工艺后接序批分离,并在好氧池及序批池内增加固定式酶浮填料,发挥生物膜与活性污泥协同作用,具有污泥浓度高、抗冲击负荷能力强等特点,适用于处理难降解有机废水。
2.3.3 深度处理单元
生化出水中仍含有300~500mg/LCOD,这部分COD主要为硅氧烷、有机卤化物等较难降解有机物,增加了后续膜系统堵塞的风险,因此本项目在生化处理后增加深度处理单元。深度处理单元主要包含臭氧催化氧化系统和BAF系统。
臭氧催化氧化塔2座,尺寸D×H=2.8m×9.0m,材质316L,总HRT=1h,内含多组分高性能稀土负载型固相活性催化剂。配套10kg/h臭氧发生器1台。为防止臭氧催化剂污堵,在塔前设置了混凝气浮和砂滤装置。
BAF池3座,尺寸5.0m×4.0m×6.5m,半地上钢砼结构,内防腐,陶粒滤料,总HRT=3.8h,COD容积负荷1.3kg/(m³·d),滤速1.6m/h。配套曝气风机、反洗风机、反洗水泵。
2.3.4 膜处理单元
利用膜处理单元进一步去除盐分,保证出水氯离子和盐分达标。主要包含一级超滤+反渗透系统和浓水超滤+反渗透系统。
一级超滤2套,单套出力Q=60m³/h,通量<50L/(m2·h),错流过滤;浓水超滤1套,出力Q=40m³/h,通量<45L/(m2·h),错流过滤。配套超滤清洗装置1套。
一级反渗透2套,单套产水40m³/h,回收率66%,通量16.2L/(m2·h);浓水反渗透1套,产水20m³/h,回收率55%,通量15.2L/(m2·h)。配套反渗透清洗装置1套。膜系统综合回收率83%。
3 运行效果
3.1 预处理+蒸发系统运行效果
本项目先针对预处理和蒸发系统进行调试,将车间产生的高浓废水逐渐引入预处理和蒸发系统,经过一段时间的负荷提升后,进入稳定运行阶段。预处理系统主要通过pH调节、隔油、混凝沉淀、气浮等措施,去除废水中的油类、重金属和悬浮物,保证蒸发系统的进水水质。蒸发系统主要用于去除盐分和部分高沸点难降解COD,为后续生化系统提供条件。图2为正式运行期间连续15d内预处理+蒸发系统对COD和盐分的去除效果。

当进水水质在一定范围内波动时,经过预处理后,蒸发进水油类≤10mg/L,悬浮物≤150mg/L,重金属≤10mg/L,满足蒸发系统进水要求。由图2可知,此时蒸发出水COD≤1000mg/L,COD去除率≥70%;出水氯离子质量浓度≤3000mg/L,氯离子去除率≥90%,达到设计目标。然而,当进水水质剧烈波动导致预处理后悬浮物、金属离子和油类浓度超标时,蒸发系统易起泡结垢,此时出水COD、盐分均升高,尤其是盐分达到8000~10000mg/L。
3.2 生化系统运行效果
高浓废水蒸发凝液和预处理后的低浓废水混合形成综合废水,均质均量后进入水解酸化+改进A/O生化系统去除COD。生化系统经调试后进入正式运行阶段。正式运行期间连续1个月生化系统的COD去除效果如图3所示,前15d生化系统出水COD≤200mg/L,COD去除率≥50%。后15d生化系统出水COD略微升高,维持在300~500mg/L,COD去除率在30%~50%。

图4为生化系统进水氯离子浓度和生化系统COD去除率与运行时间的变化趋势图。可以发现,从第15天开始,生化系统进水氯离子质量浓度骤升(蒸发起泡跑料引起),达到6000mg/L以上,随即出水COD开始逐渐升高,COD去除率开始下降。由此推测,生化进水氯离子浓度对COD的去除效果有较大影响。后续运行时,通过控制蒸发条件、投加消泡剂等措施保证了蒸发系统出水的氯离子浓度,使生化系统基本可维持50%左右的COD去除率。

3.3 深度处理+膜系统运行效果
生化系统出水氯离子质量浓度在300~500mg/L,有时也会>500mg/L,无法满足出水指标。在深度处理和膜系统调试稳定后,生化系统出水进入后续系统继续处理。深度处理系统主要通过臭氧+BAF进一步去除难降解COD,并通过混凝沉淀除硅除硬,保证膜系统的进水水质。图5为深度处理及膜系统的COD去除效果,当深度处理系统进水COD≤500mg/L时,出水COD≤300mg/L,COD去除率在10%~30%;膜系统出水COD≤100mg/L。

膜系统主要通过反渗透膜实现深度脱盐。图6为膜系统脱盐效果,当进水电导率≤20000μS/cm时,出水电导率≤2000μS/cm,综合脱盐率约90%。

最终,膜系统出水COD≤100mg/L,氯离子质量浓度≤500mg/L,可以稳定达到排放标准。实际运行时,由于膜系统进水仍含有200~500mg/LCOD,易造成膜堵塞,导致系统水处理量降低且出水水质变差,需要定期将膜取出进行离线清洗,本工程膜系统清洗周期约为1个月。
4、经济技术分析
该工程稳定运行后,实际综合废水处理量约为1600m³/d,直接运行费用包括人工费、电费、药剂费、蒸汽费、耗材更换费和污泥处置费用等。其中,人工费为1.65元/m3,电费为16.20元/m3,药剂费为4.11元/m(3不含进水调节pH酸碱加药费用),蒸汽费为8.33元/m3,耗材更换费为1.40元/m³;本项目污泥送入厂内焚烧系统处理,暂不计费;以上直接运行费用合计为31.69元/m3。由于本项目最终出水采用膜系统浓缩,膜浓水再进入蒸发系统除盐,较之出水直接蒸发处理,蒸发规模可减少25%,与常规预处理+蒸发+生化工艺相比,本工程项目可降低至少15%的综合运行费用。
5、结语
有机硅废水属于难降解有机废水,采用单一工艺无法取得好的处理效果。工程实践证明,采用分质预处理+多效蒸发+水解酸化+改进A/O+深度处理+膜系统的耦合工艺可以有效去除有机硅废水中的硅油、重金属、盐分、COD等污染物。其中,分类收集、分质预处理是蒸发系统稳定运行的关键,而蒸发除盐效率将直接影响生化系统的运行效果。对于需要膜处理系统深度脱盐的项目,还需考虑设置深度处理单元进一步去除COD,以延缓膜系统的清洗周期。本工程出水COD≤100mg/L,氯离子质量浓度≤500mg/L,可满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962—2015)中A级标准以及《石油化工工业污染物排放标准》(GB31571—2015)中的特别排放限值(间接排放),直接运行费用31.69元/m³(不含进水pH调节酸碱加药费用)。该组合工艺运行稳定,抗冲击负荷能力较强,可为有机硅生产行业废水处理设计提供参考。
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